今年以来,安源煤矿运输区电车间牢固树立过紧日子思想,在修旧利废上大做文章,努力节支降耗,取得显著成效。
该车间在加强电车检修减少故障的同时,切实做好废旧零配件的回收利用工作,对能回收的全部回收,能修复利用的尽力修复利用,绝不浪费,使旧配件变废为宝。刹车调节丝杆要400多元一套,丝杆易损坏,该车间把回收的刹车调节丝杆清洗后再进行攻丝修复,平均每月修复6套,节约2500元。控制器是电车的核心部位。由于电车三班超负荷运转,控制器中的给定器和控制电源极易烧坏,而给定器每个价值1500元,控制电源1200元。据车间统计,每个月平均要损耗给定器、控制电源各13个,价值35000多元。为节支降耗,该车间利用回收的旧配件进行修复,无法利用的配件就购买配件,平均每个给定器和控制电源修复成本只要70多元,节约了一大笔开支。以前,该车间对损坏的轴承箱一律报废;现在,对损坏的轴承箱都要经过鉴定,确定能修复的一律修复再利用。一个主机箱价值40000多元,损坏后如外委厂家修复,需要费用10000多元,而车间自己进行修理的费用平均只要5000多元。今年以来,该车间已修复主机箱4台,节约成本20000多元。