4月1日拉引量597.69吨,成品率92.33%;2日拉引量600.91吨,成品率91.21%……连日来,浮法玻璃厂干部职工都在热切地关注着调度室墙壁上的日产进度表,目光中充满了欣喜。 经过一个月的试生产,4月1日,浮法玻璃厂成功进入正式生产阶段。目前该厂生产线运行稳定,产品质量达到行业先进水平,且在仓储耐久性和抗霉变性能等方面比以前更具优势,圆满完成了预期目标。 “真的没想到,这么快日生产量就达到了600吨,质量还这么好。”调度室调度员钟华高兴地说,“这主要得益于冷修时所有环节都严格把关,窑炉砌筑质量好,各方配合得力。” 生产车间,工人们正在紧张有序地忙碌着。尽管窑头温度达到了80多度,滚烫的热浪扑面而来,但熔化班的员工仍一丝不苟地坚持做好巡检设备、窑炉测温和换抢等工作。监控室内,工作人员紧盯着屏幕,生产指标、温度、压力、配料均匀度……每一个数字的变化,均看在眼里,记在心里。遇到特殊或异常情况,立即想办法加以解决。“我们常说线上无小事,这是真的,生产线上的每一件事都不能含糊,就算是一个小问题,也一定要及时解决好。”这是该厂干部职工的共识。 为确保安全生产,该厂及时更新各岗位安全生产责任制,层层签订安全生产责任状,采取领导干部和部门车间分区域安全文明生产包干制。每天由安全生产部牵头,对各车间和部门进行联合检查,对检查出的安全隐患及时进行整改。同时通过学习培训和以老带新、师带徒等方式,加强对新员工的培训力度,使新员工尽快掌握操作技能,早日适应岗位。 工艺和技术创新是促进企业发展的源泉。无论是在冷修期间,还是点火复产后,浮法玻璃厂重视引用和推广新工艺新技术。近日,该厂在窑炉池底安装了鼓泡器,既提高了产品内在质量,又达到了节能效果,燃料消耗明显降低。该厂使用天然气等清洁能源作为燃料,生产线采用脱硫、脱硝、除尘一体化的环保设施,确保达标排放。“我们将防霉纸改成了防霉粉,不仅大幅降低了成本费用,防霉效果还更好。”工艺技术部副部长伍永萍介绍道。 目前,浮法玻璃厂各项工作有序进行,产品投放市场反响良好,生产经营呈现蓬勃发展态势,为萍矿集团转型发展增添了新的动力。“我们仍在不断创新改进工艺流程,努力将产品由建筑玻璃升级为建筑加工级玻璃,进一步优化产品结构、拓展市场,做大做强做优玻璃产业。”该厂负责人如是说。