安源煤矿通过科学配采配洗助力效益提升,精煤回收率提高了0.5个百分点,在当前煤价跌幅较大的情况下,意味着全年将增加精煤近4万吨,增加创收60余万元。
安源煤矿井下煤炭资源正逐年递减,为保持企业可持续发展,该矿一边开采原生煤,一边转向老墟煤复采,复采面呈增多趋势,在现有的5个采煤面中,复采面就占了3个,且地质生产条件复杂,也给洗煤带来较大难度。
为适应煤炭市场形势,满足用户的质量需求,该矿设身处地替用户着想,生产适销对路的煤炭产品,从原煤生产的源头把住第一道关,每月对原煤生产进行配采,原生煤占到70%,复采煤占到30%。该矿每月原煤入洗量平均为6万吨,按照这个比例计算出来的原煤产量,分别分摊到原生煤采面和复采煤采面组织生产,并合理搭配原煤运输进入煤仓,保证入洗原煤质量。这个比例在该矿是洗煤的最佳平衡点,以这个比例配洗,材料费、电费等要素成本的消耗最低,每月降低成本费用20余万元;精煤质量最好,满足了用户的要求,回收率也达到了32%。
在提高原煤质量方面,该矿建立了从采煤面生产、运输、入仓、洗煤、外销全过程、全环节的煤质监管体系。发挥矿、区队、班组、个人四级煤质管理职能作用,各采区成立了以区长为组长,副职、技术员为成员的煤质管理小组,将煤质管理责任层层分解到各班组乃至各岗位上。严格执行煤质超灰扣产扣奖考核,毛煤灰分与当月工资和奖金挂钩,当班产量吨煤单价与灰分实行上下浮动,灰分超计划0.5%,扣除吨煤工资10%,扣减当班产量10%;灰分高于55%,当班产量予以报废。对采掘面实行动态管理,当遇到断层时,实行分采、分掘、分运;放顶煤时,放煤口处见矸及时关闭,防止矸石进入煤流。
同时工艺创新也发挥了不可或缺的作用。今年初该矿斥资200余万元引进一台TBS除煤泥分选系统,使用之初脱泥效果不明显。洗煤厂进行工艺革新,将过去一块闲置的2060型振动脱水筛替换了系统内的1841型振动脱水筛,效果一下显现出来,50%~60%的灰分含量降到了用户要求的11.5%,且精煤回收率提高了0.5个百分点,由此每月将提高精煤产量320余吨,全年将增加精煤近4万吨,增加创收60余万元。