安源发电厂从2015年至今,锅炉压火停炉率下降了39%,主要靠的是精细化管理。在环保压力越来越大的今天,既要保证环保达标,又要保证生产平稳、产量达标,其实并不简单。 以两座锅炉为核心,以一条条的皮带为纽带,将整座电厂紧密连接起来。从精煤变为电,再将电送给千家万户,其中的每一个环节都是安源发电厂管理的对象。为保证在环保达标的基础上生产平稳运行,该厂紧紧围绕减少锅炉压火停炉次数来开展生产,形成了稳产量、抓考核、信息共享、保安全的一系列管理办法。从2015年的压火停炉156次,到2016年的109次,再到2017年的95次,精细化管理成效显著。 每天开完调度会后,该厂厂长便和各车间主任再召开碰头会,对每天制作的日报表进行反复研究,掌握每天消耗的原材料量,并将前一天出现的问题进行细化讨论。由于每个车间职能不同,该厂便建立沟通协调平台,利用微信等平台,将各车间信息共享,增强各车间的联系,在需要配合完成生产任务时,能够最大化进行配合,变过去各车间各管各为如今的统一协调。运行车间主任黄家春说,以前大家都是各自做自己的事,对别人的工作不甚了解。现在,只需要提供设备运行情况,维修车间便已知道哪些设备需要检修,燃运车间知道需要多少燃料,极大地提升了工作效率,保证了生产平稳运行,减少了压火停炉的频率。 为进一步调动职工积极性,该厂一改之前的考核机制,将职工的工作表现、工种配合、各车间工作完成度、电厂产量等一起纳入考核中,变过去对管理人员工资的年度考核为月度考核,变过去各生产单位管理团队的模糊式总体考核为与发电量、可控成本、企业利润等挂钩的精细化考核。 如今,在精细化考核机制的激励下,该厂干部全都沉在生产一线,几乎每一个周末都在车间,特别是在春节及全国“两会”期间,为确保安全发、供电稳定运行,只要哪里人手不够,他们就上阵顶班。有时晚上生产出现故障,不管深夜2点或刮风下雨,一个电话他们便会赶来厂区指挥工作,给职工树立了良好的榜样。该厂围绕平稳运行所做的种种努力,正使企业一步步登上新的台阶。