6月16日,正值星期天,下午5点,“铃、铃、铃!”浮法玻璃厂气保车间钳工班组接到技术员刘洪波的紧急电话,“氮站3#空压机1级钢体发现异响,赶紧进厂抢修!” 故障就是命令!以往,不管是节假日还是深夜,浮法玻璃厂的这支由7名职工组成的“特种部队”,都是第一时间赶到现场进行抢修,决不让问题过夜。 “好在氮氢站班长龙江彰巡查时发现空压机有异响及时汇报,不然这台设备就直接报废,不仅影响分馏塔运行,还有可能造成垮塔危险,玻璃生产线所需氮气也将无法正常提供。”钳工彭树辉从芦溪进厂后赶紧换上工作服,边说边背起工具袋直奔压风机房。 从湘东赶来的钳工邓宗国爬上了自制铁支架,拉动葫芦将盖板吊起,和厂里唯一的起重工邓清源一起安全地抬下压风机活塞。之后,大家一起查找异响原因,一步步推断研究,原来是活塞下面的一颗螺丝断裂,使得活塞工作时发生了异响。 “在厂里搞了十几年了,这种情况还是第一次发生,这种带孔类型的螺丝现在没有备用,只有想办法自制了。”钳工班长宋亮回到了钳工组,找来几颗长螺丝,他手持“神兵利器”,用钻床的钻头从螺丝帽的侧面打通两个像十字架相交叉的小孔。最难的就是打第二个小孔时,在中间部位会和第一个孔道交汇,此时最容易打断钻头了,那将无法再自制特殊螺丝。漆黑一片的室外钳工操作平台,刘洪波高举手电筒一动都不敢动,生怕没有打好光线影响了制作进度。宋亮凭借着多年的经验,眼睛直盯钻头孔,小心翼翼地操作着,终于成功制作了两颗带孔螺丝,立刻返回压风机房。 与此同时,正在压风机房值班的厂长、原料车间主任,还有气保车间主任、书记、电工和氮站操作工都来帮忙了。一组人将盖子上的石棉垫子铲干净,又要用锤头一下下敲打新的垫子;一组人清理水道;一组人更换上新的螺丝,整个流程十分清晰,大家小心而熟练地配合着,完成了一系列作业。 整个抢修过程都是高空作业,工作面也非常不利操作,压风机房内机械噪音嘈杂,又十分闷热,加上设备本身发热,所有人热得汗珠直冒,流到眼里也顾不上擦一把,工作服已完全浸湿。但他们没有停歇,坚持作业七个多小时,一直抢修到次日凌晨一点半,压风机一次试车成功,这时,伴着一轮皎洁的月光,大家才放心地离厂回家……