等级被频繁误判、玻璃产品被混装、市场信誉度下降……一系列连锁反应曾发生在浮法玻璃厂心脏车间——联合车间。这是怎么回事?原来都是因为“玻璃裁判”——玻璃质量在线检测仪的主机因为高温和灰尘多而“罢工”。 “我们切裁工段温度高达40~50℃,而且灰尘较多,而在线检测仪已使用二十多年,电子元器件老化,对工作环境温度敏感,自带冷却空调散热片热交换不佳,温度一高,就频繁出现质量误判及死机现象,对产质量造成一定影响。”机电班组程杰告诉记者。 质量是工厂的生命线,面对质量难题,如何破题? 切裁工段发现问题后,首先采用风扇降温,但效果并不明显。“买新的检测仪需要120万元,若是更换主机、PVC模块等配件,因检测仪使用年限太久这些配件都压根买不到了。”联合车间主任刘宏建回忆说。对此,该厂厂领导十分重视,专门召开会议讨论解决办法。“既然其他办法都行不通,能不能试试引入自然风呢?”程杰根据自己多年的工作经验,提出了自己的想法。 根据这一思路,他们首先考虑从侧向窗户引入自然风,但考虑到距离远、室外管道容易老化,特别是下雨天雨水容易倒流引发机电事故等因素,否定了这一方案。“1楼是仓库,可以直接从1楼引入!”联合车间刘宏建、王磊、程杰、陈庆国经过充分讨论后,共同提议。根据这一方案,他们说干就干。在检测仪两侧地面各打一个孔,然后用直径200mm的PVC管从检测仪主机连接到1楼,并在管道内安装引流风扇,从1楼抽取常温自然风给“玻璃裁判”降温,技改措施很快就落实到位。 “我们连续跟踪了2个月,效果不错。现在主机温度都在26℃以下,散热效果达到预期,目前,检测仪不再误判了,再也不影响销售,不影响厂里的信誉了。”作为该项技改项目的提议人之一,程杰欣喜地说。由于效果显著、成本低,该项技改也在萍矿集团“五小”活动中被评为二等奖。