烟囱挺拔挥笔,将希望昭告远方;机组轰鸣作响,把发展一路高唱! 近日,记者走进浮法玻璃厂,这是江西省第一家浮法玻璃生产企业,安源牌浮法玻璃也多次获得江西省名牌产品称号。这样一家自1995年便建厂的老牌企业,因各种原因近年来连年亏损,2015年亏损额甚至高达数千万元。2018年该厂二线冷修复产后,该厂统一思想,痛下决心,打破机制,深化改革,熬过了最为艰难的几年。在极其特殊、极不容易、极不平凡的2020年,该厂经济运行却出现“V”型反转,实现营业收入近3亿元,利润同比增长306%,完成年度经营目标 163%,职工收入增长17%。 在“非常之时”,浮法玻璃厂是怎样行“非常之策”、下“非常之功”,才造就“非常之势”的?他们的答案是:顺势而变,将倒逼之“危”转化为发展之“机”! 疫情暴发 保安全就是保“企业呼吸” 2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球,全球经济衰退下行压力陡增,中国经济发展韧性面临压力测试。浮法玻璃厂生产经营也遭遇致命打击,曾一度举步维艰。 遭遇从未有过的“非常之时”“紧急之时”,面对生产经营受到的严重冲击,该厂领导班子当即形成共识:“保安全”就是保“企业呼吸”。该厂迅速统一思想,“七个第一”原则打响疫情防控阻击战:第一时间收集掌握全厂人员状况;第一时间上报疫情;第一时间完成有效隔离;第一时间制定疫情防控措施;第一时间关闭最大危险源;第一时间表彰先进和处理违反制度人员;第一时间宣传报道疫情防控事迹。截至目前,该厂没有发现一例感染病例和疑似病例。 严格落实安全生产责任制、认真实施安全生产专项整治三年行动、大力开展安全宣传教育、狠抓“抓管理、促提升”活动月活动……在守牢疫情防控底线的同时,该厂还通过一系列紧贴实际的精准举措,全面提高员工安全意识和能力,全面强化安全责任落实,形成“全员抓安全、人人有目标、个个有考核”的良好氛围,确保“做标准人、上标准岗、做标准事、干标准活”,为企业逆势发展奠定了稳固基石。 危机重重 把准供销这把“生机之钥” 资金短缺、原材料进不来、产品出不去、整个工厂几近处于瘫痪状态,而职工工资不能断……“所有的措施在大灾大难面前,都感觉是徒劳,曾一度有一种无能为力的感觉!”回忆去年初所遭遇的空前历史困境,该厂经营副厂长黄海宏仍心有余悸。 受疫情影响,业内玻璃厂的库存都达到历史最高,所有厂家库存爆库,供需矛盾前所未见,浮法玻璃厂库存之高也达历史之最。“我们的库存达到了历史最高——48万重量箱。当时,不仅是成品库爆满,原料库、厂房闲置空间、厂房外通道……凡是能遮雨的地方,都堆满了我们的玻璃产品。” 重压之下,该厂迅速调整销售策略,通过“四步走”打开了销售新局面:通过与华中同行厂家联合协调稳定市场,抑制恐慌市场情绪;同时积极开发外围市场,启动保价政策,优化客户布局,通过在湖南试点,选择市场实力较大的两家客户,规范市场售价,不仅大力提高了客户对企业的信任度,也避免了市场价格恶性竞争;深入进行市场分析,及时与销售方沟通,并进行大板质量攻关,调整销售市场布局,提高钢化市场占有率,在传统原片玻璃市场萎缩、钢化市场持续增长的转变下,大幅提高大板玻璃销售量,同比增长达68%;并积极对标行业标杆企业价格,及时跟进调整市场价格。 “非常之时”,防疫物资及原、燃料正常供应也面临重重困难。该厂迅速转变思维,寻找“化危为机、危中寻机”的大胆解题思路,降本增效效果显著。该厂密切关注纯碱和石油焦市场变化,充分利用疫情对价格的影响,科学安排资金,准确把握采购时点,以价定量。由于出口不畅,纯碱价格下跌,该厂在低价期果断加大采购量,将纯碱维持在最高库存运转,全年纯碱采购价格与同比下降267元/吨,纯碱成本同比减少1000余万元。去年9月份开始,则对石油焦干粉锁量锁价采购,全年均价对比2019年下降227.75元/吨,全年降低采购成本700余万元。与此同时,积极开展成本对标,分析差距,制定措施,控制成本,全年其他原材料、燃料采购成本同比2019年均有下降。 正是找准了“稳定市场”这个“工厂命脉之钥”,找准了“适时采购”这个“工厂命脉风口”,浮法玻璃厂经营效果开始显山露水、逐步见效。 乘势而上 强化管理驱动振翅腾飞 供应和销售齐头并进,该厂乘势而上,配套更新内部管理,一方面加强工艺管理,另一方面加强设备管理,着力向管理要潜力、向管理要效益。 在工艺管理方面,以同行业先进企业为标杆,实行分片管理,执行巡查制度,对质量控制点的工艺参数执行情况进行全面监督。当产品一级品率低于80%时,要求每天对板面缺陷进行30分钟集中取样,分析岩相,掌握影响产质量主要缺陷动态。同时,组织技术人员召开技术专题会,分析讨论解决方案,并及时采取应对措施。遇到自己解决不了的疑难问题时,采取“走出去、请进来”的办法,积极与科研院所进行理论上的讨论分析,邀请同行业资深专家到厂现场指导操作,使疑难问题得到及时解决,保证生产正常。特别是原料执行分堆码垛制度,强化了对硅砂的外观质量检验,将不同矿点、不同批次的硅砂分库、分区放,严格遵守先进先出原则,保证硅砂有足够脱水时间。通过强化验收措施,大幅提高碎玻璃质量标准,把生产工艺指标切实落实到位,破损率下降30%。在提高产量质量方面,着力提高拉引量,加强改板精细操作,调整设备检修量及时间,从而缩短改板落板时间。在稳定熔化操作方面,不定期对喷罐进行清理,按规定及时更换燃烧器,加强跟踪窑压、温度控制考核,尽可能减小温度作业区间,稳定熔化作业,确保窑压状况良好,大大提高了玻璃产量质量,产品顺利进入玻璃钢化行业。 在设备管理方面,该厂坚持定期组织人员召开机电工作会,收集问题,落实举措,确保全厂机电设备运行安全。坚持定期、不定期对各生产车间设备运行、润滑、检修、安全等进行检查,发现问题及时下达整改通知单,督促车间限期整改,对整改情况进行复查,形成闭环管理,使运转设备完好率平均达97.8%,检修计划完成率达97%。 忍受得住破茧成蝶的痛,才担得起振翅高飞的美。在江投集团2020年度先进集体表彰名单上,浮法玻璃厂赫然在列。如今,在“义无反顾、敢为人先”的安源精神引领下,浮法玻璃厂正在走向制度更完善、管理更高效、风清又气正的发展之路,一幅绚丽多姿的发展画卷将继续在浮玻人的手中激情描绘。