“你看,现在B1风机没有开,可以节省许多电费,也没有噪音……”近日,浮法玻璃厂联合车间支会主席林剑站在退火窑旁,高兴地说着小改小革取得的成效。 据了解,从2018年复产起,该厂退火窑本身存在结构上的缺陷,不能自控,质量时好时坏,加上原本是500吨的设计产量,后改为600吨,退火窑加长了,但未加宽,进一步影响了退火窑的质量,导致切裁质量不理想,存在多角少角、白碴等现象。退火窑区间也没有挡帘,存在温差,造成气流波动,又影响了速率。针对这些缺陷,联合车间组织机电人员、车间工艺人员近20余人群策群力想办法。 在线改造,有较大的难度。一有空闲,大家便在一起分析各种细节。退火窑是密闭的,看不到窑炉的情形,他们便翻阅以前的图纸,查找设计尺寸。他们考虑加装挡帘,但如果遇到杂物,怎么办?“制作挡帘时一定要留有余地,设法分成两节,上面是固定的,下面是活动扣,决不影响生产。”温度近580℃,安全风险大,5米多宽,拉杆变形怎么办?“在外部用螺丝固定拉杆。”大家集思广益,定位置、开眼,设计挡帘形状。 2018年11月,通过深思熟虑,他们便对退火窑A、B区内部出口端加装挡帘,实现区间气流阻隔。没有气流的影响,立马稳定了退火温度。装好一块挡帘之后,试行个把月时间,运行效果良好,隔一段距离又装了一块。玻璃的永久应力控制在合理范围,玻璃退火及切裁质量明显提升,玻璃纵炸影响时间每月减少10分钟(近60wb),薄玻璃切裁缺陷影响日减少近70wb,年可增加经济效益160余万元。 他们没有就此止步。细心的林剑发现板下温度低20-30℃,他担心热电偶有偏差,于是用测温枪测试,显示同样的结果。2019年12月,他们又对退火窑密封区底部加装60mm保温强化层,减少底部散热,缩小上下温差。之后,他们又不断完善B2区温度的精确控制,使退火工艺得到进一步优化,并关停B1区风机及风加热系统,合理控制了玻璃退火速率,延长了玻璃退火时间,实现了退火质量提高及用电成本降低的目标。 通过对退火窑一系列的改造,调整了退火工艺参数,提高了退火质量,减少了纵炸次数,提高了切裁率,同时关闭了B1区风机及中部、边部电加热,节电效果非常明显,日节约用电近4100度,年节约电费100余万元。这个技改项目也在萍矿集团2021年“五小”活动中被评为一等奖。