作为百年老矿,安源煤矿现有地质条件复杂,井下情况变化多样,目前五个采区中有四个都是老墟复采,原煤灰分较高,这对稳定和提高精煤回收率、确保企业效益提出了一个难题。针对这个课题,安矿选煤厂根据实际,采取多种措施为企业排忧解难,引进安装压滤机、减少尾矿排放、稳定精煤回收率,在节约用电和治理污染方面都取得了较好的成效,为促进企业科学发展,提高经济效益奠定了基础。
安矿选煤厂于今年3月安装了压滤系统并投入运行,此举能减少煤泥水外冒,有效降低了洗水的浓度,减少了尾矿排放。经过压滤机处理浮选出来的尾矿,已经是可以直接销售的产品,而煤泥水外冒的减少,有利于降低对环境的污染。为弥补煤质不好对选煤带来的影响,厂里加强与井下的联系,实行分采分运,在洗精煤方面,选煤厂恢复使用搅拌功能,加大浮选的效率和成功率。今年3月至5月,厂里的原煤入洗数量逐月有所下降,因为易洗煤和难洗煤的洗出效率不同,适当减少入洗量能降低分洗密度,提高洗出精度,所以精煤回收率基本保持稳定。吨煤电耗则逐月下降,吨煤电耗由3月的9.69度/吨,降到5月的7.85度/吨,根据入洗量计算,5月的用电量与3月相比减少176533度,直接经济效益为十万多元。
下一步,厂里还准备安装精煤振动筛,努力解决洗煤流程中的薄弱环节,促进选煤系统更为优化、合理,进一步稳定和提高精煤回收率。