“职工收入要增加,提高精煤回收率很关键。”近年来,高煤公司调动各方有利因素,强化煤质管理,创新选煤管理,优化选煤工艺,努力适应新变化,勤洗精煤善洗精煤,有效实现了可利用资源效益最大化。 受地质条件制约,高煤公司井下工作面常受断层影响,煤层含矸量大、含泥量大。公司注重从源头抓起,积极谋划多项工作对策,在采煤环节中采用合理搭配开采、强化井下现场管理等方式提高整体煤质。在选煤管理上,今年9月,实施更精细化更合理的考核制度。一改原来的集体考核统一标准,根据生产需要制定系列个人新考核细则,把决定精煤质量、产率的关键环节“洗煤”细化,对在这一岗位的三位洗煤司机制定了新指标,并由技术人员全程监督,分开实时考核。每月综合打出平均分,按标准严格进行奖罚。同时,强化现场跟班管理,保证主要环节正常运作。
在选煤工艺上,一方面,公司专门安排员工对洗煤过程进行实时掌控,根据原煤浮沉指标、脱水后煤量大小、精煤块灰结果等三方面及时优化调整给煤量和排矸量,最快速度适应原煤煤质波动的新变化,切实保证质量和产率。另一方面加强技术改造和机电设备的检修维护。2006年,新购一台过滤机,提高选煤脱水效果;2008年新购一台脱水筛,对离心机进行改造,提高降灰脱水的功效。对于日常排查设备故障则要求不过班不过夜,做到当天解决,切实减少生产设备停机次数,保证生产时间,提高运转的连续性、均衡性、稳定性。
近年来,高煤公司精煤回收率、精煤产量稳步提升,10月份,在煤质波动较大的影响下,不仅保质保量完成了原煤入洗任务,精煤回收率也达到了50%以上,实现了资源效益最大化,为增产增收奠定了基础。