安源工程玻璃厂在积极拓展市场的同时,眼睛向内,强化内部管理,加大技术创新,挖掘企业潜力,向管理要效益,在双增双节、降低生产成本上取得了可喜成绩,为企业健康平稳发展打下了坚实基础。
在安玻厂,凡是能为企业节约资金、降低成本、提高效益的办法,都是企业管理的重点。去年,通过加强工艺流程管理、优化生产方案,使产品质量得到提高,综合利用率达到83.9%,同比提高了5.84%,综合切裁率达到83.62%,同比提高3.37%,产品成本下降5%。中空工段胶、铝条回收利用率由90%提高到98%。在加强生产环节管理上,努力攻克了“提高银靶、镍铬靶工艺利用率”项目,一年为企业节约资金200万元。在镀膜主要设备项目的维护和改造上,节约资金达221万元。进口设备国产化一直是安玻厂着力研究探索的课题。去年,安玻厂在对进口钢化炉的大修中,节约资金达20万元,仅TamgIass炉炉丝国产化一项就节约4万元。
安玻厂还注重物流管理,及时跟踪价格变化,了解原片的相关情况。去年8月,通过价格比较,安玻厂决定试用“武汉明达”玻璃,替代“南玻”、“深南玻”产品,10月份大量推开“武汉明达”玻璃的使用,使采购成本明显下降,节约资金30余万元。在玻璃原片价格持续上涨的情况下,安玻厂与运货方沟通,采用“裸玻”运输,每平米节约运输成本1.6元,仅此一项节资30多万元。